创刊于1987年, 双月刊
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江西理工大学

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江西理工大学
江西省有色金属学会

ISSN:1674-9669
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CODEN YJKYA9

钨制品中磷的测定

张冬梅

张冬梅. 钨制品中磷的测定[J]. 有色金属科学与工程, 2005, 19(2): 42-43.
引用本文: 张冬梅. 钨制品中磷的测定[J]. 有色金属科学与工程, 2005, 19(2): 42-43.
ZHANG Dong—mei. Determination of Phosphor in Producing Tungsten Products[J]. Nonferrous Metals Science and Engineering, 2005, 19(2): 42-43.
Citation: ZHANG Dong—mei. Determination of Phosphor in Producing Tungsten Products[J]. Nonferrous Metals Science and Engineering, 2005, 19(2): 42-43.

钨制品中磷的测定

详细信息
    作者简介:

    张冬梅(1970-),女,江西赣州人,工程师,主要研究冶金生产的过程及产品分析

  • 中图分类号: O657.31

Determination of Phosphor in Producing Tungsten Products

  • 摘要: 在H2SO4酸性介质中,样品中的磷酸盐与酸性铝酸按、氯化亚锡反应形成磷铝蓝配合物。利用甘油作为增溶剂,可以在水相直接测定微量磷。配合物的最大吸收位于690nm波长处。P的质量浓度在0~2.5μg/50mL与吸光度成正比。研究了显色反应的适宜条件、共存离子的影响。
    Abstract: In an vitroI acid medium, phosphate in the sampIe reacts with ammonium moIybdate and stammous chIoride to form a bIue compIex. Micro -amounts of phosphor can be determinated in the agueous phase using gIyceroI as soIubiIizing agent, and its maximaI absorption is at 690nm. The mass concentration range of phosphor is between 0~ 2.5 m per 50mL of soIution, and it is direct ratio to absorbance. The suitabIe conditions of coIor reaction are studied.
  • 双路制动踏板阀是630E电动轮汽车制动系统中最重要也是最关键的一个阀体, 其内部结构复杂, 不仅给两后轮提供减压后的制动油的功能, 而且还提供前制动的先导油等功能。液压测试台则能为双路制动阀测试系统提供一种模拟车上的使用工况, 测试各种制动工况下的制动压力值、左右后轮压差值以及踏板阀内部泄漏量。通过这些测试确定双路制动踏板阀维修后是否合格。

    此套液压试验台是由美国W TC机器公司生产的WOLFFHDC-4液压检测设备, 主要包括主机、中央控制台及其他附件组成, 其工作原理如图 1所示。从图中可知, 液压试验台由中央控制台控制主机的输出, 并由主机反馈各种数据, 主机可以给被测装置提供扭矩、可变转速、0~6 000PSI(0~ 41.3Mpa)压力油、无压力油、负荷回油、空载回油等检测信号, 使其达到被测装置需求的工作状况, 从而检测被测元件的性能和可靠性。

    图  1  液压试验台的工作原理

    双路制动踏板阀由液压系统从P口输入2 500PSI(17.2MPa)压力油, 在踩下制动踏板或拔开紧急制动开关时, 制动阀从B1口和B2口分别向左后制动和右后制动输出1 500PSI(15.7MPa)的压力油, 当左、右后轮制动的压力差大于250±50PSI(1 723±345kPa)时, 压差开关动作并接通报警。松开制动踏板或拔开紧急制动开关时, 制动阀关闭, 此时停止向B1口和B2口输出, 并释放左右后制动。拔开停车制动开关时, 制动阀从PK口向停车制动器输出2 500PSI压力油; 拔关停车制动开关时, 制动阀停止向停车制动供油, 并释放停车油压。其工作原理见图 2

    图  2  双路制动踏板阀工作原理

    先把修复好的双路制动阀固定在专用的台架上, 将测试系统的管路、阀体及电源线按照图 3接好, 并输入24V直流电源, 启动液压试验台, 低压运转几分钟, 让油温升到40~50℃之间, 再按以下步骤进行测试。

    图  3  测试系统管路原理

    慢慢将液压试验台输出压力升高, 观察表 1的压力值, 最终升压至2 500PSI, 确认表 1的压力为2 500PSI, 其余的表显示应为O PSI。如不为0, 应调整踏板滚轮与阀芯的间隙至0.25~0.76mm。检查停车制动开关与紧急制动开关是否断开, 检查管路是否有油泄漏。

    用量杯测量双路制动阀PT口的泄漏量, 通过对新元件的对比试验, 对数据优化, 得出最大泄漏量为75mL/min。确定的这个允许泄漏量既可保证该阀的性能, 又可使维修费最低。如果超过则停机, 卸压后检查停车制动电磁阀和紧急制动电磁阀阀芯及密封圈, 如果损坏则更换, 再重复上述步骤。

    (1) 将双路制动阀踏板压到底, 这时B1、B2孔口输出的压力反映在表 3、表 4上, 它们显示的压力值应为1 425±70 PSI (9 818±482kPa) (Ⅲ型)或1 250±25PSI(8 613±172kPa) (Ⅱ型)。如果压力不符合, 则应停机、卸压, 拆下制动阀并分解, 将压力不符合一边的柱塞在其下增减垫片, 由经验得出, 加0.25mm的垫片, 压力下降100PSI(689kPa), 反之压力上升100PSI。最终输出压力应调至标准值。放松踏板,表 3、表 4压力应回0。

    (2) 将紧急制动开关拔至“ON”位置, 表 3、表 4的显示压力应为标准值, 如无动作, 检查电路及紧急制动电磁阀是否开路。拔出“OFF”时, 压力为0。

    (3) 将停车制动开关拔至“ON”位置, 表 2的显示压力应为2 500PSI, 如无动作, 检查电路及停车制动电磁阀是否开路。拔回“OFF”时, 压力为0。

    (4) 对压差阀的测定。用一把平口螺丝刀插入一侧柱塞与滚轮之间, 压下柱塞, 表 3、表 4显示的压力不一致, 当其压力差大于250±25PSI(1 723±345kPa)时, 压差报警灯应亮。否则要调整压差阀调节螺丝, 使之调整至标准值。

    将上述步骤的测量值记录在测试表上, 每项都应是标准值。停机、卸压、关闭气源、电路。拆除管路、电路, 注明此双路制动阀的车型, 并将测试好的双路制动阀打上自编号, 建立档案。

    此测试方法在德兴铜矿采矿场得到实践运用, 效果良好, 大大地简化了整车调试程序, 提高了可靠性。从1999年底至今已相继维修测试20多件双路制动阀, 直接节约成本达30多万元。用这套方案, 以后每年可维修测试双路制动阀50件左右, 每年可节约75万元, 不仅取得了较好的经济效益, 同时也为大型成套设备的检修积累了经验。

  • 表  1   钨制品中磷含量的测定

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    表  2   标准回收试验结果

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  • [1] 华东化工学院分析化学教研组.分析化学[M].北京:高等教育出版杜, 1989. 327-373.
    [2] 黄传坤, 赵国君, 毛显林.食品化学分析[M].上海:上海科学技术出版杜, 1979. 97-101.
表(2)
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出版历程
  • 收稿日期:  2004-10-24
  • 发布日期:  2005-06-29
  • 刊出日期:  2005-06-19

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