创刊于1987年, 双月刊
主管:

江西理工大学

主办:

江西理工大学
江西省有色金属学会

ISSN:1674-9669
CN:36-1311/TF
CODEN YJKYA9

酒钢复配除尘灰直接还原-磁选试验研究

都刚, 李灿华, 邓爱军, 王小平, 章蓝月, 李明晖

都刚, 李灿华, 邓爱军, 王小平, 章蓝月, 李明晖. 酒钢复配除尘灰直接还原-磁选试验研究[J]. 有色金属科学与工程, 2024, 15(4): 497-504. DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2024.04.004
引用本文: 都刚, 李灿华, 邓爱军, 王小平, 章蓝月, 李明晖. 酒钢复配除尘灰直接还原-磁选试验研究[J]. 有色金属科学与工程, 2024, 15(4): 497-504. DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2024.04.004
DU Gang, LI Canhua, DENG Aijun, WANG Xiaoping, ZHANG Lanyue, LI Minghui. Experimental study of direct reduction-magnetic separation of JISCO compound dust ash[J]. Nonferrous Metals Science and Engineering, 2024, 15(4): 497-504. DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2024.04.004
Citation: DU Gang, LI Canhua, DENG Aijun, WANG Xiaoping, ZHANG Lanyue, LI Minghui. Experimental study of direct reduction-magnetic separation of JISCO compound dust ash[J]. Nonferrous Metals Science and Engineering, 2024, 15(4): 497-504. DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2024.04.004

酒钢复配除尘灰直接还原-磁选试验研究

基金项目: 

安徽省高等学校自然科学研究重大资助项目 KJ2020ZD25

冶金工程与资源综合利用安徽省重点实验室开发基金资助项目 SKF22-07

安徽工业大学高层次人才引进启动资助项目 DT18100039

详细信息
    通讯作者:

    李灿华(1979— ),博士,教授,主要从事包括绿色冶金与增值冶金等方面的研究。E-mail: licanhua1979@163.com

Experimental study of direct reduction-magnetic separation of JISCO compound dust ash

  • 摘要:

    除尘灰的处理一直是冶金领域的难点问题。为实现除尘灰的资源化利用,减少除尘灰中有害元素对周边生态环境的影响,对酒钢6种除尘灰复配设计,验证火法工艺处理除尘灰的可行性及有害元素脱除效率,并根据直接还原实验结果确定合适的窑渣磁选实验配料。实验结果表明,按照质量百分比复配,高炉布袋灰∶炼钢二次除尘灰∶堆存高炉布袋灰∶混合除尘灰∶高炉重力除尘灰∶炼钢OG泥=28.50∶7.50∶15.50∶6.50∶28.50∶13.50,配碳量30%,焙烧温度1 100 ℃,焙烧时间60 min,焙烧后烧损率为36.62%,锌、钾、钠的脱除率分别为67.86%、75.56%、72.41%,铁品位为30.77%,焙烧物料经过细磨磁选后,得到的铁精粉铁品位为80.84%,铁回收率高达81.44%。多种除尘灰复配后直接还原-磁选回收金属铁的试验及机理分析,有望为除尘灰的处理开拓新途径。

    Abstract:

    The treatment of dust removal ash has always been a serious problem in the metallurgical field. To realize the resource utilization of dust removal ash and reduce the impact of its harmful elements on the surrounding ecological environment, six kinds of dust removal ash from JISCO were compounded and designed to verify the feasibility and efficiency of removing harmful elements from them by the pyrometallurgical process. According to the results of the direct reduction experiments, suitable experimental ingredients were determined for the kiln slag magnetic separation. The experimental results showed that the burn loss rate was 36.62% after roasting under the conditions of the mass percentage compounding of BFBD (Blast Furnace Bag Dust)∶ SSDA (Secondary Steelmaking Dust Ash)∶ SBFBA (Stored Blast Furnace Bag Ash)∶ MDA (Mixed Dust Ash)∶ BFGDA (Blast Furnace Gravity Dust Ash)∶ OG (Oxygen Gas Mud) = 28.50∶7.50∶15.50∶6.50∶28.50∶13.50, with a carbon content of 30%, roasted at 1 100 ℃ for 60 min. The rates of dezincification, depotassication and desodium were 67.86%, 75.56% and 72.41%, respectively. Furthermore, the iron grade in the roasted material was 30.77%, and the iron concentrate powder with 80.84% grade was obtained after fine grinding and magnetic separation, achieving an iron recovery rate of 81.44%. The experimental study and the associated mechanism analysis of metallic iron recovery with direct reduction and magnetic separation after compounding multiple dust removal ash are expected to provide a promising new approach for treating dust removal ash.

  • 硫酸氧钛作为一种中间产物应用广泛。硫酸氧钛在酸性溶液中溶解性较好,可用于制取钛白;与H2O2能很好络合形成过氧钛酸[1],从而制取超细钛材料;也可用于制取手术刀上的TiO2薄膜[2];制取光催化性能良好的TiO2[3-4];高效催化糠醛生产的催化剂[5];脱砷沉淀剂[6]等。但是目前除用钛精矿制备硫酸氧钛外,其他制备方法研究较少。中国高钛渣产量巨大[7-11],现有回收利用技术主要有硫酸浸出法[12-16]、盐酸浸出法[17-20]、碱熔盐法[21-22]、热还原法[23-25]。高钛渣主要用于生产钛白粉或钛合金,用于生产硫酸氧钛这种中间产物的研究较少。实验首先通过热力学数据计算,确定高钛渣转型成硫酸氧钛的可行性。然后以金红石型二氧化钛高钛渣为原料,采用硫酸法将高钛渣一步转型成硫酸氧钛,通过单因素实验确定较优的反应条件,为高钛渣的资源化利用提供一种新途径。

    高钛渣取自阜新久星钛业公司;X射线荧光光谱(XRF)分析结果见表 1,X射线衍射(XRD)分析结果如图 1所示。结果表明:高钛渣中,Ti质量分数为57.43%,且含少量Cu,Fe,Ni,Sb等杂质;高钛渣中的钛以金红石型TiO2物相存在。

    表  1  高钛渣的XRF分析结果
    Table  1.  XRF analysis results of high titanium slag
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    图  1  高钛残渣的XRD分析结果
    Figure  1.  XRD analysis result of high titanium residue

    高钛渣中的二氧化钛与浓硫酸可能发生如下反应:

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    不同条件下的热力学计算反应平衡质量如图 2所示。图 2(a)的初始反应投入量为1 mol TiO2和2 mol浓H2SO4。由图 2(a)看出:若反应温度低100 ℃,反应平衡时产物质量为1 mol TiOSO4、1 mol H2O(l)、1 mol H2SO4(l),表明该过程为1 mol TiO2与1 mol H2SO4(l)反应生成了1 mol TiOSO4、1 mol H2O(l),剩余1 mol H2SO4(l), 发生式(1)反应;若反应温度由100 ℃升到150 ℃,产物1 mol H2O(l)变成1 mol H2O(g),发生式(2)反应;若温度由300 ℃升到375 ℃,1 mol H2SO4(l)变成1 mol H2SO4(g),发生式(3)反应;若温度由375 ℃升到430 ℃,1 molH2SO4(g)变成1 mol SO3(g)和1 mol H2O(g),发生式(4)反应;当温度大于1 125 ℃,1 mol TiOSO4变成1 mol TiO2和1 mol SO3(g),发生式(5)反应。由此热力学计算得出:二氧化钛被浓硫酸转型成硫酸氧钛是可行的,但反应温度不宜高于375 ℃,以避免浓硫酸热分解生成SO3(g);同理,图 2(b)为恒温350 ℃,向1 mol TiO2中加入不同量H2SO4(l)热力学理论计算,结果表明TiO2与浓硫酸反应的理论物质的量比为1∶1。

    图  2  平衡反应
    Figure  2.  Equilibrium reaction

    实验时,用量筒取一定体积浓硫酸(95%~98%)于100 mL烧杯中,将烧杯置于电磁炉的石棉网上开始加热,待浓硫酸加热到设定温度,并保温2 min后。向烧杯中投入5 g高钛渣后盖上表面皿,反应一段时间后,物料结块。将产物块破碎成粉末,取2 g加入到盛有50 mL稀硫酸(2 mol/L)的烧杯中,水浴加热溶解,然后用电感耦合等离子光谱发射(ICP)法测定浸出液中钛元素浓度,此测定的钛浓度为可溶性硫酸氧钛浓度。而产物中总钛量或产物中钛质量分数的测定方法为:取产物和硫酸铵各1 g,混合加入到盛有10 mL浓硫酸(95%~98%)的烧杯中后盖上表面皿,将烧杯置于电磁炉的石棉网上煮沸溶解。待溶液清晰可见,不存在粉末样品时,停止加热。待溶液自然冷却下来,用蒸馏水稀释定容于1 000 mL容量瓶中。后用ICP测定溶液中钛元素浓度,此钛元素浓度为产物中总钛浓度,便可算出产物中钛质量分数。因此,硫酸氧钛产率计算公式如下为:

    (6)

    式(6)中:α1为硫酸氧钛产率,%;v0为浸出液体积,L;c0为浸出液中钛质量浓度,g/L;m0为产物质量,g;x0为产物中钛质量分数,%。

    固定液固体积质量比5∶1,反应时间120 min,研究反应温度对硫酸氧钛产率的影响,试验结果如图 3所示。

    图  3  反应温度对硫酸氧钛产率的影响
    Figure  3.  The effect of reaction temperature on the yield of titanyl sulfate

    图 3看出:反应温度对高钛渣转型成硫酸氧钛有显著影响。随着反应温度的增加,硫酸氧钛的产率也随之上升。一般认为,温度影响浓硫酸分子运动速度,进而影响其与高钛渣的有效碰撞次数。反应温度越高,有效碰撞次数越多,硫酸氧钛产率越高。但考虑到浓硫酸沸腾热解[26]行为。因此,反应温度选取350 ℃较为合适。

    固定液固体积质量比5∶1,反应温度350 ℃,研究反应时间对硫酸氧钛产率的影响,试验结果如图 4所示。

    图  4  反应时间对硫酸氧钛产率的影响
    Figure  4.  The effect of reaction time on the yield of titanyl sulfate

    图 4得出:反应时间越长,硫酸氧钛产率越高,且反应时间对高钛渣转型成硫酸氧钛行为影响较大。时间从30 min增大到150 min时,硫酸氧钛产率从20%增加到95%。但考虑到生产效率问题,反应时间为150 min较为合理。

    固定反应温度350 ℃,反应时长150 min,研究液固体积质量比对硫酸氧钛产率的影响,试验结果如图 5所示。

    图  5  液固体积质量比对硫酸氧钛产率的影响
    Figure  5.  The influence of liquid-solid product mass ratio on the yield of titanyl sulfate

    图 5可发现:随着液固体积质量比增大,硫酸氧钛产率开始逐步升高。但液固体积质量比大于3∶1时,硫酸氧钛产率基本稳定在95%。可能的原因是高钛渣与浓硫酸之间形成硫酸氧钛介质层。当高钛渣被转型生成的硫酸氧钛介质层完全包裹时,后续再向体系中增加浓硫酸,硫酸氧钛产率仍然不变。因此,确定液固体积质量比为3∶1。

    采用X射线衍射(XRD)对高钛渣与较优条件下产物进行对比分析,如图 6所示。结果表明:高钛渣中金红石型TiO2在较优条件试验下,成功转型成硫酸氧钛。且渣中原有的金红石型TiO2特征峰,在转型后基本消失,产物仅检测到强烈的TiOSO4特征峰。表明转型程度较高,生成的硫酸氧钛晶型良好。

    图  6  高钛渣与产物硫酸氧钛XRD对比
    Figure  6.  XRD comparison of high titanium slag and product titanyl sulfate

    采用SEM对产物进行分析,结果如图 7所示。结果表明:产物硫酸氧钛外貌在图 7(a)图 7(b)图 7(c)低倍观测条件下,为团聚无特殊结构块状物,且表面凹凸不平,呈现多包隆起之势。而在图 7(d)高倍条件下观察,多包隆起为多层片状叠聚物。

    图  7  产物SEM
    Figure  7.  SEM of product

    采用EDS对产物进行分析,取点为图 7中7个标记点,获得结果如表 2所列。并对比分析TiOSO4,TiO2,高钛渣,产物中Ti,O,S元素含量,结果如表 3所列。发现产物与TiOSO4中元素含量相近,却与高钛渣和TiO2差异较大。因此,产物XRD,EDS分析结果,证实金红石型TiO2高钛渣确实被浓硫酸转型成硫酸氧钛。

    表  2  产物EDS分析结果
    Table  2.  Product EDS analysis results
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    表  3  各物质元素质量分数对比
    Table  3.  Theoretical calculation and elemental mass fraction of titanium slag
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    以高钛渣为原料,采用硫酸法一步转型制备硫酸氧钛,通过热力学分析和单因素条件试验研究,得出以下结论:

    1)热力学计算表明:金红石型TiO2高钛渣与浓硫酸反应生成硫酸氧钛是可行的。反应温度一般不高于375 ℃,以避免浓硫酸热分解生成SO3(g)而带来的不利影响。

    2)高钛渣与浓硫酸反应的单因素条件试验结果得出:在温度350 ℃、时间150 min、液固体积质量比3∶1条件下,硫酸氧钛产率可达95%。

    3)采用XRD、SEM-EDS对产物硫酸氧钛检测表明:产物TiOSO4晶型良好,为多层片状叠聚物。

    赵中波
  • 图  1   各种除尘灰XRD图谱

    Fig  1.   XRD patterns of various dust removal ashes

    图  2   焙烧时间对实验的影响:(a)烧损率;(b)脱锌率;(c)脱钾率;(d)脱钠率

    Fig  2.   Effect of roast time on experiments: (a) burn loss ratio; (b) dezincification rate; (c) depotassication rate; (d) desodium rate

    图  3   焙烧温度对实验的影响:(a)烧损率;(b)脱锌率;(c)脱钾率;(d)脱钠率

    Fig  3.   Effect of roast temperature on experiments: (a) burn loss ratio; (b) dezincification rate; (c) depotassication rate; (d) desodium rate

    图  4   配碳量对实验的影响:(a)烧损率;(b)脱锌率;(c)脱钾率;(d)脱钠率

    Fig  4.   Effect of carbon allocation on experiments: (a) burn loss ratio; (b) dezincification rate; (c) depotassication rate; (d) desodium rate

    图  5   复配球团适宜焙烧条件分析:(a)烧损比;(b)脱锌率;(c)脱钾率;(d)脱钠率

    Fig  5.   Analysis of suitable roast conditions for compound pellets: (a) burn loss ratio; (b) dezincification rate; (c) depotassication rate; (d) desodium rate

    图  6   复配球团优选配料分析

    Fig  6.   Analysis of preferred ingredients for compound pellets

    图  7   窑渣磁选前后铁品位及铁回收率

    Fig  7.   Iron grade and iron recovery rate of kiln slag before and after magnetic separation

    表  1   6种除尘灰的化学成分

    Table  1   Chemical compositions of six types of dust removal ashes

    除尘灰名称TFeCaOSiO2MgOAl2O3K2ONa2OZnOPbOClSTiO2
    BFGDA47.713.315.800.812.870.610.111.690.628.120.110.28
    BFBD36.704.654.971.702.370.480.643.251.036.381.070.18
    MDA38.466.056.741.562.350.500.244.681.964.590.570.22
    OG52.2014.562.635.432.340.650.367.800.338.030.100.71
    SSDA35.579.225.621.382.561.520.479.850.454.131.360.35
    SBFBA26.625.617.061.742.792.680.886.550.415.440.430.08
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    表  2   5种球团复配设计表

    Table  2   Compound design of five kinds of pellets

    配料组BFBDSSDASBFBAMDABFGDAOG
    S142.50%11.25%46.25%
    S234.00%9.00%15.00%8.00%34.00%
    S334.00%9.00%15.00%8.00%34.00%
    S434.00%9.00%32.50%8.00%16.50%
    S528.50%7.50%15.50%6.50%28.50%13.50%
    注:“—”为空白值。
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    表  3   各球团主要成分分析结果

    Table  3   Analysis results of the main components of each pellet

    配料组Fe2O3SiO2CaOZnOAl2O3K2ONa2OSTiO2PbO
    S152.7610.937.745.334.734.253.251.300.530.38
    S249.569.6616.753.803.582.732.070.980.400.26
    S353.4410.319.614.924.563.693.291.220.560.32
    S448.539.1210.155.604.183.975.130.990.470.37
    S552.659.9510.244.824.283.782.751.070.520.34
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    表  4   1 100 ℃,30%C S5焙烧60 min直接还原铁粉及磁选铁精粉组分

    Table  4   Components of direct reduction of iron powder and magnetic separation iron concentrate powder under 1 100 ℃, 30%C S5 roasted 60 min

    种类TFeSiO2CaOAl2O3ZnOK2ONa2OMgOMnO
    直接还原铁粉30.7722.0410.228.182.511.401.182.821.17
    磁选铁精粉80.842.011.380.980.460.320.200.630.18
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出版历程
  • 收稿日期:  2023-05-21
  • 修回日期:  2023-06-30
  • 刊出日期:  2024-08-30

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